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    RO制水膜反滲透膜純水系統中水回用故障答疑

    2018-10-17 18:05:08  來源:覅


     一    為什么裝機系統脫鹽率整體偏低? 

    1- 如若出現系統運行時,運行壓力、產水量和設計壓力、產水量吻合,但是脫鹽率明顯偏低,檢查一段所有膜殼的產水電導率,看是否保持一致(不一致就是單只出現問題),同樣檢查二段每根膜殼的脫鹽率;然后對比一二段脫鹽率,如果符合一段均低于二段脫鹽率,這就符合反滲透產水的一般規(guī)律,就可以排除壓力容器內存在密封圈泄露的可能性。

     

    2- 檢查反滲透進水的PH值,PH值是水的酸堿度的衡量指標,PH值變化,會影響到水中各種離子的平衡,尤其是碳酸系統離子的平衡,同時也會影響到氫離子和氫氧根離子的含量,而反滲透膜對各種離子的脫除率是不一樣的,同時脫除率會受到PH值明顯干擾,只有PH值介于6-8之間時,脫除率*高,PH值或高或低,脫鹽率都會大大降低!

     二    反滲透膜元件產水管為什么會爆裂?  

     

    裝機系統實際運行前的沖洗階段發(fā)現產水流量很大,在系統實際運行時,系統脫鹽率很低,幾乎無脫除效果,隨即對每支膜殼進行檢查,發(fā)現每支壓力容器的產水電導率均很高,并且*段壓力容器的產水電導率基本與第二段壓力容器的產水電導率相同,因而認為壓力容器內存在密封圈泄露的可能性。為了確認是否存在密封圈泄露,現場決定首先拆卸其中一套裝置中的膜元件進行驗證,但隨即發(fā)現,該套裝置中幾乎所有膜元件的中心管(產水管)均出現了碎裂,不言而喻,產水管的斷裂導致系統的泄露;將碎裂樣品進行細致化驗分析后發(fā)現,產水管的斷裂是由于用戶在安裝時使用了不恰當的潤滑劑,該潤滑劑與由高分子材料制成的膜元件中心管發(fā)生了反應,另外由于安裝時的應力作用,造成了膜元件中心管的破裂;我們建議,任何時候不允許使用石油類(如化學溶劑、凡士林、潤滑油及潤滑脂等)的潤滑劑用于潤滑O型密封圈、連接管、接頭密封圈及濃水密封圈。允許使用的潤滑劑只有水或丙三醇(甘油)。

     

     三    反滲透膜元件外纏繞玻璃鋼或者抗應力器為什么會破損? 

    某客戶化水車間使用九章膜元件,系統產水量和脫鹽率完全能達到要求,在現場對每一支壓力容器的產水電導率進行了測試,測試結果表明,所有壓力容器的產水電導率均合格,因而認為整套系統運行正常。運行12個月后,系統壓力幾乎沒有增加,但還是決定對其進行保護性清洗,為了確認是否存在可見的污染物,現場決定首先拆卸其中一套裝置中的膜元件進行外觀檢查,但隨即發(fā)現,玻璃鋼外皮出現裂紋,有些膜元件的抗應力器與膜元件主體連接處出現裂紋甚至脫落,雖沒有造成影響,但是存在危險趨向!經檢查發(fā)現,膜元件與壓力容器的連接處沒有安裝相應的墊片,同時系統反滲透入口處沒有安裝電動緩開閥門,在系統啟動時,也沒有進行低壓沖洗排氣,因而造成高壓力的給水瞬間加載到膜元件上,造成了“水錘”現象,同時由于在系統啟動時,沒有進行低壓沖洗排氣,殘留的空氣無法排出,被壓縮在壓力容器的出口端,因而在系統停運時,膜元件又被反推回來,造成膜元件在系統內來回竄動;根據現場實際情況,重新安裝電動慢開門和相應的墊片,在系統啟動前均進行低壓沖洗,并有效排除空氣,消除了造成“水錘”的條件,現系統已經安全運行多年!


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